ПОСТАВЩИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
/ Как модернизация смесительного оборудования решила хроническую проблему цеха
Как модернизация смесительного оборудования решила хроническую проблему цеха
Как модернизация смесительного оборудования решила хроническую проблему цеха
12.03.2026 | СЛТ

Пригар — один из самых распространённых и затратных дефектов в производстве чугунных отливок. Он проявляется в виде прочного слоя окислов и спёков металла с формовочной смесью на поверхности детали.

Устранение пригара требует трудоёмкой зачистки, а в тяжёлых случаях — переделки отливки. Даже если деталь удаётся «спасти», себестоимость продукции растёт, а внешний вид поверхности ухудшается.

Исходная ситуация

Один из машиностроительных заводов обратился в ООО «Современные литейные технологии» с жалобой на рост количества дефектов поверхности отливок. Цех специализировался на производстве чугунных деталей средней массы по технологии литья в песчано-глинистые формы.
Типичный дефект — плотный трудноотделяемый металлический пригар на внутренних поверхностях отливок, особенно в местах повышенного теплового воздействия. При этом:

  • химический состав чугуна был стабильным;
  • режимы заливки форм не менялись;
  • формовочные смеси готовились по привычной рецептуре.

Первоначально предполагалось, что причина в повышенной температуре заливки или в недостатке противопригарного покрытия, однако дополнительные испытания показали, что дефект связан с самой формовочной смесью.

Диагностика проблемы

По запросу технологов "СЛТ" непосредственно в лаборатории предприятия-заказчика был проведен анализ формовочной смеси:

  • влажность оказалась выше нормы;
  • гранулометрический состав песка сместился в сторону мелких фракций;
  • гомогенность смеси была неудовлетворительной — при взятии проб из разных точек смесителя показатели отличались на 20–25 %.

Это означало, что в форме возникали участки с разной плотностью и газопроницаемостью. В зонах переувлажнения и недоуплотнения формовочный материал хуже отделялся от металла, и именно там образовывался пригар.

Проверка оборудования показала, что смеситель, работавший в цехе, был изношен:

  • износ рабочих лопаток превышал допустимый уровень;
  • отсутствовала автоматическая система дозирования воды и бентонита;
  • регулировка времени смешивания выполнялась вручную.

Решение: модернизация смесительного оборудования

После выхода линии на рабочий режим и стабилизации состава смеси результаты оказались очевидными:

  • количество отливок с пригаром сократилось;
  • поверхность отливок стала более чистой и однородной;
  • уменьшилось время на механическую зачистку и снизился брак по внешнему виду;
  • снизился расход противопригарных покрытий;
  • повысилась воспроизводимость свойств смеси от партии к партии.

Кроме того, за счёт автоматизации удалось устранить человеческий фактор — оператор больше не определял влажность «на глаз», а корректировка рецептуры выполнялась автоматически по данным датчиков.

Источник пубикации - sltgroup.ru